DETAIL KOLEKSI

Evaluasi pekerjaan pengasamaan nitrified pada sumur pb -01 lapangan


Oleh : Dhimas Prabawa Bagaskara

Info Katalog

Nomor Panggil : 444/TP/2016

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2016

Pembimbing 1 : R. S. Trijana Kartoatmodjo

Subyek : Hydrocarbons

Kata Kunci : Fluida hidrokarbon, Batuan formasi

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2016_TA_TM_07112060_HALAMAN-JUDUL.pdf 16
2. 2016_TA_TM_07112060_BAB-I.pdf
3. 2016_TA_TM_07112060_BAB-II.pdf
4. 2016_TA_TM_07112060_BAB-III.pdf
5. 2016_TA_TM_07112060_BAB-IV.pdf
6. 2016_TA_TM_07112060_BAB-V.pdf
7. 2016_TA_TM_07112060_BAB-VI.pdf 1
8. 2016_TA_TM_07112060_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
9. 2016_TA_TM_07112060_DAFTAR-SIMBOL.pdf
10. 2016_TA_TM_07112060_LAMPIRAN.pdf
11. 2016_TA_TM_07112060_PAPER.pdf

B Beberapa persoalan produksi fluida hidrokarbon sering kali terjadi pada sumur-sumur produksi antara lain menurunnya harga permeabilitas batuan formasi dan harga faktor skin positif disebabkan oleh invasi fluida pemboran, filtrat semen, dan juga air formasi yang terdapat pada sumur produksi. Masalah yang sama terjadi pula pada sumur PB-01 lapangan Y. Menurunnya produksi hidrokarbon dan hasil well test menjadi pertimbangan dilakukannya stimulasi matrix acidizing pada sumur ini. Matrix acidizing pada sumur PB-01 dilakukan pada tahun 2013. Matrix Acidizing yang dilakukan pada sumur ini menggunakan Nitrogen (N2) sebagai unloading acid dan juga fluida pendorong acid yang tersisa pada coiled tubing. Acid utama yang digunakan untuk main treatment adalah HCL 32% dan juga zatzat additive lainnya antara lain Corrosion Inhibitor HT, Corrosion Inhibitor Aid, Iron Chelating Agent, Retarded Acid, Nonionic Surfactant, dan Mutual Solvent. Setelah tahap terakhir dilakukan, keberhasilan pekerjaan terbukti dengan meningkatnya produksi harian pada sumur PB-01, nilai skin setelah acidizing, Inflow Performance Relationship (IPR) dan juga nilai Productivity Index yang didapat.

S Some of the hydrocarbon fluid production problems often occur in production wells. These problems include the declining of rock formations permeability and a positive skin factor caused by the invasion of drilling fluid, cement filtrate and formation fluid that also contained in production wells. The same problem occurs also in PB-01, well Y field. The declining of hydrocarbon production and the results of well test become the consideration that matrix acidizing stimulation should be done on these wells. Matrix acidizing on PB-01 was conducted in 2013. This method was done on this well using Nitrogen (N2) as the unloading acid and it also drive the remaining fluid acid in the coiled tubing. The main acid used for the treatment is 32% HCL and other additive substances including HT Corrosion Inhibitor, Corrosion Inhibitor Aid, Iron Chelating Agent, Retarded acid, Nonionic Surfactant, and Mutual Solvent. The succeed of this method showed by the daily production on PB-01 well, the decrease in the value of the skin after acidizing, the value of Inflow Performance Relationship (IPR) and also the increase of the Productivity Index.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?