Evaluasi dan optimasi electrical submersible pump pada sumur da lapangan rf
Penerbit : FTKE - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Onnie Ridaliani Prapansya
Pembimbing 2 : Ghanima Yasmaniar
Kata Kunci : Electrical Submersible Pump (ESP), Optimasi, Inflow Performance Relationship (IPR), Total Dynamic He
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_SK_STP_071002100010_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2026_SK_STP_071002100010_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_SK_STP_071002100010_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_SK_STP_071002100010_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_SK_STP_071002100010_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | 2026_SK_STP_071002100010_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_SK_STP_071002100010_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_SK_STP_071002100010_Bab-1.pdf | ||
| 9. | 2026_SK_STP_071002100010_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_SK_STP_071002100010_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_SK_STP_071002100010_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_SK_STP_071002100010_Bab-5.pdf | 1 | |
| 13. | 2026_SK_STP_071002100010_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 14. | 2026_SK_STP_071002100010_Lampiran.pdf |
|
S Sumur da di lapangan rf merupakan salah satu sumur produksi minyak yang diproduksikan menggunakan metode pengangkatan buatan electrical submersible pump (esp). seiring berjalannya waktu produksi, sumur da mengalami peningkatan water cut yang sangat tinggi, sehingga mempengaruhi kinerja sistem pengangkatan buatan yang digunakan. kondisi tersebut menyebabkan pompa esp eksisting tidak mampu lagi mengakomodasi potensi produksi sumur secara optimal, yang ditunjukkan oleh laju produksi aktual yang relatif rendah dibandingkan dengan kemampuan sumur. oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan optimasi sistem esp guna meningkatkan kinerja produksi sumur da sesuai dengan potensi yang dimiliki.penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pompa esp eksisting dan melakukan optimasi pemilihan pompa esp yang lebih sesuai dengan kondisi sumur da di lapangan rf. evaluasi dilakukan dengan menganalisis kesesuaian antara kapasitas pompa terhadap potensi produksi sumur berdasarkan analisis inflow performance relationship (ipr). metode ipr yang digunakan adalah metode, mengingat sumur da beroperasi pada kondisi dua fasa akibat tekanan reservoir yang berada di bawah tekanan bubble point. selain itu, analisis juga mencakup perhitungan parameter teknis pompa esp, seperti laju produksi, total dynamic head (tdh), head per stage, jumlah stage, serta penentuan titik kerja pompa berdasarkan perpotongan antara kurva performa pompa dan kurva sistem.hasil analisis ipr menunjukkan bahwa sumur da memiliki potensi produksi maksimum sebesar 6776 bfpd. namun, berdasarkan data produksi aktual, pompa esp eksisting tipe dn1750 hanya mampu menghasilkan laju produksi sebesar 1497 bfpd. perbedaan yang signifikan antara laju produksi aktual dan potensi produksi sumur menunjukkan bahwa pompa yang digunakan saat ini belum sesuai dengan kemampuan inflow sumur. selain itu, titik kerja pompa dn1750 berada di luar daerah kerja optimum, sehingga menyebabkan kinerja pompa menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan permasalahan operasional. optimasi sistem esp dilakukan dengan mengganti pompa eksisting dn1750 menggunakan pompa esp tipe gn5600 yang memiliki kapasitas alir lebih besar dan karakteristik performa yang lebih sesuai dengan kondisi sumur da. hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai total dynamic head (tdh) pada kondisi evaluasi dan optimasi relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena kedalaman pemasangan pompa dan kondisi sumur tetap sama. namun demikian, pompa gn5600 mampu memenuhi kebutuhan tdh tersebut pada laju produksi yang lebih tinggi. selain itu, pompa gn5600 memiliki head per stage yang lebih besar, sehingga membutuhkan jumlah stage yang lebih sedikit dan mampu beroperasi pada titik kerja yang lebih mendekati best efficiency point (bep).berdasarkan hasil optimasi, penggunaan pompa esp tipe gn5600 mampu meningkatkan laju produksi fluida secara signifikan dan lebih mendekati potensi produksi sumur. pompa hasil optimasi juga menunjukkan kestabilan operasi yang lebih baik meskipun sumur da berada pada kondisi water cut yang sangat tinggi. penelitian ini tidak mencakup analisis ekonomi dan difokuskan pada aspek teknis kinerja pompa esp. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemilihan dan optimasi sistem esp pada sumur-sumur dengan karakteristik serupa.
W Well da in the rf field is one of the oil-producing wells operated using an electrical submersible pump (esp) as an artificial lift method. over the production period, well da has experienced a significant increase in water cut, which has affected the performance of the artificial lift system. this condition has caused the existing esp to be unable to optimally accommodate the production potential of the well, as indicated by the relatively low actual production rate compared to the well inflow capability. therefore, an evaluation and optimization of the esp system are required to improve the production performance of well da in accordance with its potential. this study aims to evaluate the performance of the existing esp and to optimize the selection of a more suitable esp for well da in the rf field. the evaluation was carried out by analyzing the compatibility between the pump capacity and the well production potential based on inflow performance relationship (ipr) analysis. the ipr method was applied, considering that well da operates under two-phase flow conditions due to reservoir pressure being below the bubble point pressure. in addition, the analysis includes the calculation of esp technical parameters such as production rate, total dynamic head (tdh), head per stage, number of stages, and determination of the pump operating point based on the intersection of the pump performance curve and the system curve.the results of the ipr analysis show that well da has a maximum production potential of 6776.54 bfpd. however, based on actual production data, the existing esp of type dn1750 is only able to produce a flow rate of 1497 bfpd. the significant difference between the actual production rate and the well production potential indicates that the existing pump capacity is not compatible with the well inflow capability. furthermore, the operating point of the dn1750 pump is located outside the optimum operating region, resulting in reduced pump efficiency and potential operational problems.the esp system optimization was conducted by replacing the existing dn1750 pump with an esp type gn5600, which has a larger flow capacity and performance characteristics more suitable for the conditions of well da. the calculation results indicate that the total dynamic head (tdh) under both evaluation and optimization conditions remains relatively unchanged, as the pump setting depth and well conditions are the same. however, the gn5600 pump is capable of meeting the tdh requirement at a higher production rate. in addition, the gn5600 pump has a higher head per stage, requiring fewer stages and allowing the pump to operate closer to the best efficiency point (bep).based on the optimization results, the use of the gn5600 esp is able to significantly increase the fluid production rate and achieve production levels closer to the well potential. the optimized pump also demonstrates better operational stability despite the very high water cut conditions of well da. this study does not include an economic analysis and is focused solely on the technical performance of the esp system. the results of this study are expected to serve as a reference for esp selection and optimization in wells with similar characteristics