Peningkatan kualitas produksi pada PT. Yuasa Battery Indonesia dengan pendekatan metode six sigma
Penerbit : FTI - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2003
Pembimbing 1 : Dadan Umar Daihani
Subyek : Personal management;Performance - Measurement;Industrial management;Personal management;Human engineering
Kata Kunci : production quality, PT. Yuasa Battery Indonesia, six sigma method
Status Posting : Published
Status : Tidak Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2003_TA_STI_06399354_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2003_TA_STI_06399354_Lembar-Pengesahan.pdf | ||
| 3. | 2003_TA_STI_06399354_Bab-1_Pendahuluan.pdf | ||
| 4. | 2003_TA_STI_06399354_Bab-2_Landasan-Teori.pdf |
|
|
| 5. | 2003_TA_STI_06399354_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf |
|
|
| 6. | 2003_TA_STI_06399354_Bab-4_Pengumpulan-Data.pdf |
|
|
| 7. | 2003_TA_STI_06399354_Bab-5_Pengolahan-Data-Dan-Analisa.pdf |
|
|
| 8. | 2003_TA_STI_06399354_Bab-6_Kesimpulan-Dan-Saran.pdf | ||
| 9. | 2003_TA_STI_06399354_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 10. | 2003_TA_STI_06399354_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian dilakukan di PT. Yuasa Battery Indonesia yang bergerak di bidang produksi aki. Kerasnya persaingan di dunia menyebabkan kualitas tinggi merupakan syarat utaina untuk tetap mempertahankan eksistensinya, tetap bersaing dan mengembangkan usahanya. Dengan adanya kecacatan yang tidak sedikit ini berarti perusahaan masih mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kualitas produk produk yang buruk. Provek Six Sigma dilakukan berdasarkan metode Define-Measure-Analyze-hnprove-Control. Penelitian dimulai dengan tahap Define. Dari data historis maka didapatkan produk dan proses yang a.kan diperbaiki yakni pelat aki N50 dalam proses stasiun kerja.formation shop. Dalam tahap operasional Aleasure, diketahui bahwa CTQ adalah pelat yang berfungsi secara baik dan memiliki umur pakai yang lama. Dari perhitungan atas data yang diambil, didapat proses yang berada dalam batas kendali dengan kapabilitas sigma proses saat ini adalah 3.36 dengan DPMO sebesar 31526.3. Dalam tahap operasional ketiga vaitu Analyze digunakan Failure Modes cud Effect Analysi.ss yang didapat dart hasil diskusi dan pengamatan.. Dari FMEA diperoleh akar permasalahannya dengan Risk Priority Number tertinggi adalah subproses charging pada _formation shop dengan solusi atas permasalahan tersebut yakni metode Taguchi. Tahap operasional berikutnya ialah Improve, dimana diperoleh hasil percobaan Taguchi menunjukkan balma kuat arus listrik harus diset pada level 450 Ampere dan faktor Ampere Hour pada level 9000. Peningkatan yang diperoleh ialah kapabilitas sigma perusahaan saat ini meningkat menjadi 3.67 sigma dengan DPMO yang menurun menjadi 15000 dan menurunnya COPQ sebesar Rp.37.903.895,00.
T The research was conducted at PT. Yuasa Battery Indonesia which is engaged in battery production. Fierce competition in the world causes high quality to be a key requirement to maintain its existence, remain competitive and develop its business. With the existence of this not insignificant defect, it means that the company still spends quite a lot of money on poor product quality. The Six Sigma project was carried out based on the Define-Measure-Analyze-Prove-Control method. The research began with the Define stage. From historical data, the product and process that will be improved are the N50 battery plate in the workstation process. In the Aleasure operational stage, it is known that the CTQ is a plate that functions well and has a long service life. From the calculation of the data taken, it was found that the process is within the control limits with the current process sigma capability of 3.36 with a DPMO of 31526.3. In the third operational stage, namely Analyze, Failure Modes and Effect Analysis are used, which are obtained from the results of discussions and observations. From FMEA, the root of the problem with the highest Risk Priority Number is the charging subprocess in the formation shop with the solution to the problem being the Taguchi method. The next operational stage is Improve, where the results of the Taguchi experiment show that the electric current strength must be set at the level of 450 Amperes and the Ampere Hour factor at the level of 9000. The improvement obtained is that the company's sigma capability has now increased to 3.67 sigma with DPMO decreasing to 15000 and COPQ decreasing by Rp.37,903,895.00.