Evaluasi dan optimasi electric submersible pump pada sumur iz-010 di lapangan am
Penerbit : FTKE - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Samsol
Pembimbing 2 : Puri Wijayanti
Subyek : Oil well drilling-Equipment and supplies;Petroleum engineering
Kata Kunci : esp, artificial lift system, pump evaluation, pump optimization
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_SK_STP_071002100015_Halaman-Judul.pdf | 11 | |
| 2. | 2025_SK_STP_071002100015_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2025_SK_STP_071002100015_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2025_SK_STP_071002100015_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2025_SK_STP_071002100015_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | 2025_SK_STP_071002100015_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_SK_STP_071002100015_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2025_SK_STP_071002100015_Bab-1.pdf | 3 | |
| 9. | 2025_SK_STP_071002100015_Bab-2.pdf | 14 |
|
| 10. | 2025_SK_STP_071002100015_Bab-3.pdf | 3 |
|
| 11. | 2025_SK_STP_071002100015_Bab-4.pdf | 13 |
|
| 12. | 2025_SK_STP_071002100015_Bab-5.pdf | 1 | |
| 13. | 2025_SK_STP_071002100015_Daftar-Pustaka.pdf | 2 | |
| 14. | 2025_SK_STP_071002100015_Lampiran.pdf | 1 |
|
P Produksi minyak awalnya mengandalkan tekanan alami reservoir (natural flow) untuk mendorong fluida ke permukaan. namun, seiring waktu tekanan menurun sehingga produksi berkurang. untuk mengatasinya, digunakan metode pengangkatan buatan (artificial lift) guna menurunkan tekanan dasar sumur (bhp) agar produksi tetap optimal. penelitian ini fokus pada sumur iz . sumur ini memiliki kedalaman total vertikal sebesar 3077 feet dan water cut yang sangat tinggi, yaitu 98%. penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pompa yang terpasang pada sumur terhadap kapasitas produksi sumur yang dapat dihasilkan dan untuk mengoptimalkan kelayakan pompa yang terpasang dengan cara menambah atau mengurangi jumlah stage dan frekuensi operasi atau mengganti pompa dengan kapasitas berbeda. proses perencanaan esp dimulai dengan pengumpulan data-data teknis sumur yang relevan. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data terkait perencanaan esp dikumpulkan dan dianalisis secara numerik. dalam proses evaluasi dan optimasi, beberapa parameter penting yang dianalisis meliputi productivity index (pi) dan inflow performance relationship (ipr). seluruh proses analisis dilakukan menggunakan microsoft excel untuk mempermudah perhitungan. dari hasil perhitungan menggunakan metode ipr composite, didapatkan bahwa laju alir optimum pada sumur iz adalah sebesar 1550 bfpd. tahapan yang dilakukan sebelum melakukan optimasi adalah evaluasi terhadap pompa terpasang dengan menggunakan pompa p10 data pompa terpasang jumlah stagenya 50, laju alir testnya sebesar 767 bfpd. hal ini menunjukkan efisiensi volumetrik mencapai 59%, sehingga diperlukan penggantian pompa karena efisiensi volumetrik dibawah 75%. dari hasil optimasi perlu dilakukan penggantian pompa dengan pompa p12, sehingga didapatkan laju alir optimum dari perhitungan ipr composite sebesar 1550 bfpd dan perhitungan pompa penggantinya terdapat total stage 49 , head/stage 24 dan hp sebesar 0,5 hp.kata kunci : esp, sistem pengangkatan buatan, evaluasi pompa, optimasi pompa
O Oil production initially relies on the reservoir\\\'s natural pressure (natural flow) to push fluids to the surface. however, over time, this pressure declines, leading to reduced production. to overcome this, artificial lift methods are employed to lower the bottom hole pressure (bhp) in order to maintain optimal production. this study focuses on well iz, which has a total vertical depth of 3,077 feet and a very high water cut of 98%. the aim of this research is to evaluate the performance of the installed pump in relation to the well\\\'s production capacity and to optimize the suitability of the installed pump by either increasing or decreasing the number of stages and adjusting operating frequency, or by replacing the pump with one of a different capacity. the esp design process begins with the collection of relevant well technical data. this study uses a quantitative approach, where data related to esp design is collected and analyzed numerically. in the evaluation and optimization process, several key parameters are analyzed, including productivity index (pi) and inflow performance relationship (ipr). all analysis is performed using microsoft excel to facilitate calculations. based on calculations using the composite ipr method, the optimum flow rate for well iz is determined to be 1,550 bfpd. before optimization, an evaluation of the installed pump must be conducted. using pump model p10, with 50 stages and a test flow rate of 767 bfpd, the volumetric efficiency is found to be 59%, indicating the need for pump replacement due to the efficiency being below the acceptable threshold of 75%. from the optimization results, the pump was replaced with model p12, where the optimum flow rate based on the composite ipr calculation remained at 1,550 bfpd. the replacement pump has a total of 49 stages, a head per stage of 24, and a power rating of 0.5 hp.keywords: esp, artificial lift system, pump evaluation, pump optimization