Penerapan pendekatan sistem lean untuk meningkatkan efisiensi proses produksi tas lco pada pt xyz
Penerbit : FTI - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Iveline Anne Marie
Pembimbing 2 : Idriwal Mayusda
Kata Kunci : Bag Production, Dashboard, Efficiency, Lean System, Material Requirement Planning.
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_SK_STI_063002100036_Halaman-Judul.pdf | 18 | |
| 2. | 2025_SK_STI_063002100036_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2025_SK_STI_063002100036_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2025_SK_STI_063002100036_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2025_SK_STI_063002100036_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | 2025_SK_STI_063002100036_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_SK_STI_063002100036_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2025_SK_STI_063002100036_Bab-1-Pendahuluan.pdf | 9 | |
| 9. | 2025_SK_STI_063002100036_Bab-2-Landasan-Teori.pdf | 17 |
|
| 10. | 2025_SK_STI_063002100036_Bab-3-Metodologi-Penelitian.pdf | 7 |
|
| 11. | 2025_SK_STI_063002100036_Bab-4-Analisis-dan-Pembahasan.pdf | 70 |
|
| 12. | 2025_SK_STI_063002100036_Bab-5-Kesimpulan-dan-Saran.pdf | 3 | |
| 13. | 2025_SK_STI_063002100036_Daftar-Pustaka.pdf | 5 | |
| 14. | 2025_SK_STI_063002100036_Lampiran.pdf | 5 |
|
D Dalam proses produksi tas lco, pt xyz mengalami kendala berupa ketidakefisienan dalam proses cutting hingga pra-perakitan yang ditandai dengan adanya proses berulang untuk penghitungan jumlah komponen, serta masih kurangnya jumlah komponen saat dilakukan perakitan. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakefisienan tersebut, menyusun usulan perbaikan yang sesuai, serta menganalisis efektivitas perbaikan yang diterapkan. penelitian menggunakan pendekatan sistem lean dalam proses cutting hingga pra-perakitan dengan memanfaatkan beberapa tools untuk mengidentifikasi pemborosan. value stream mapping untuk memetakan aliran proses produksi, process activity mapping untuk mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan nilai tambah, serta process cycle efficiency untuk menilai tingkat efisiensi proses. analisis akar penyebab pemborosan dilakukan menggunakan diagram tulang ikan. hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefisienan dalam proses cutting hingga pra-perakitan terjadi karena ketidakteraturan dalam sistem penanganan material serta belum adanya standar pengendalian komponen yang jelas. rancangan perbaikan memanfaatkan pendekatan sistem lean dengan memanfaatkan beberapa tools serta dukungan sistem material requirement planning (mrp) dan sistem dashboard. setelah penerapan usulan perbaikan berupa penggunaan keranjang jaring kawat, perbaikan lantai kerja dengan epoksi, penerapan 5s, standarisasi dokumen serah terima, pelabelan komponen, penerapan sistem mrp, dan sistem dashboard, dihasilkan peningkatan efisiensi. nilai pce naik dari 53,00% menjadi 63,52% dan tingkat kesiapan komponen meningkat dari 89,17% menjadi 100%.
I In the lco bag production process, pt xyz experienced obstacles in the form of inefficiencies in the cutting to pre-assembly process which were characterized by repetitive processes for calculating the number of components, as well as the lack of components during assembly. this study aims to identify the factors causing these inefficiencies, formulate appropriate improvement proposals, and analyze the effectiveness of the implemented improvements. the study used a lean system approach in the cutting to pre-assembly process by utilizing several tools to identify waste. value stream mapping to map the production process flow, process activity mapping to classify activities based on added value, and process cycle efficiency to assess the level of process efficiency. analysis of the root cause of waste was carried out using a fishbone diagram. the results of the study indicate that inefficiencies in the cutting to pre-assembly process occurred due to irregularities in the material handling system and the absence of clear component control standards. the improvement design utilized a lean system approach by utilizing several tools and the support of the material requirement planning (mrp) system and dashboard system. after implementing the proposed improvements, including the use of wire mesh baskets, epoxy floor repairs, 5s implementation, standardization of handover documents, component labeling, mrp implementation, and dashboard systems, efficiency improvements were achieved. the pce value increased from 53.00% to 63.52%, and the component readiness level increased from 89.17% to 100%.