Evaluasi kinerja electrical submersible pump (esp) pada sumur pgs-08 untuk optimasi produksi minyak
Penerbit : FTKE - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Ghanima Yasmaniar
Pembimbing 2 : Hari Karyadi Oetomo
Kata Kunci : Keywords: Electrical Submersible Pump (ESP), PGS-08 Well, Performance Evaluation, Production Optimiz
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_STP_071001800086_Halaman-Judul.pdf | 11 | |
2. | 2025_SK_STP_071001800086_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_STP_071001800086_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_STP_071001800086_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | ||
5. | 2025_SK_STP_071001800086_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
6. | 2025_SK_STP_071001800086_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_STP_071001800086_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_STP_071001800086_Bab-1.pdf | 4 | |
9. | 2025_SK_STP_071001800086_Bab-2.pdf |
|
|
10. | 2025_SK_STP_071001800086_Bab-3.pdf |
|
|
11. | 2025_SK_STP_071001800086_Bab-4.pdf |
|
|
12. | 2025_SK_STP_071001800086_Bab-5.pdf | ||
13. | 2025_SK_STP_071001800086_Daftar-Pustaka.pdf | 4 | |
14. | 2025_SK_STP_071001800086_Lampiran.pdf | 1 |
|
P Produksi minyak dari sumur pgs-08 di lapangan tw mengalami kendala teknis yang disebabkan oleh kinerja sistem pompa electrical submersible pump (esp) yang tidak berjalan secara optimal. permasalahan utama yang teridentifikasi adalah ketidaksesuaian antara kapasitas pompa tipe ind-1300 dengan kondisi aktual sumur, khususnya pada tekanan intake, laju alir fluida, dan kebutuhan energi yang tinggi. hal ini menyebabkan sistem bekerja di luar zona efisiensi optimal dan berpotensi mempercepat keausan unit pompa serta menurunkan efektivitas produksi secara keseluruhan.penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa awal pompa esp tipe ind-1300 yang terpasang pada sumur pgs-08 serta menyusun strategi optimasi produksi melalui penggantian unit pompa ke tipe ind-750. fokus utama studi ini adalah untuk mencari solusi teknis yang tepat dalam menyesuaikan kapasitas pompa dengan karakteristik aktual sumur, sehingga sistem dapat beroperasi lebih efisien tanpa meningkatkan beban kerja atau kebutuhan energi secara berlebihan. pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif dalam bentuk studi kasus, dengan menganalisis data tekanan dasar sumur, laju alir fluida, konfigurasi pompa, dan parameter sistem lainnya berdasarkan data produksi aktual dan katalog pabrikan. seluruh proses analisis dilakukan melalui simulasi perhitungan menggunakan spreadsheet teknik untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kinerja sistem sebelum dan sesudah optimasi.hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi awal, pompa esp tipe ind-1300 menghasilkan laju alir sebesar 637.1 bfpd, dengan tekanan dasar sumur (pwf) sebesar 245.9 psi, dan tdh sebesar 1697 ft. konfigurasi sistem saat itu membutuhkan 119 total stage, dengan konsumsi tenaga sebesar 0.3 hp/stage, dan head per stage sebesar 14.25 ft. nilai-nilai ini menunjukkan bahwa sistem belum bekerja secara optimal dan masih memiliki gap terhadap performa ideal. setelah dilakukan penggantian ke pompa tipe ind-750, terjadi peningkatan kinerja sistem yang signifikan. laju alir meningkat menjadi 753.3 bfpd, tekanan dasar sumur menurun menjadi 159.9 psi yang sesuai dengan target intake pressure, dan tdh naik menjadi 1903 ft, menunjukkan pompa mampu mengangkat fluida dengan lebih efektif. selain itu, konfigurasi baru hanya membutuhkan 80 total stage, dengan konsumsi tenaga lebih rendah yaitu 0.23 hp/stage dan head per stage sebesar 24 ft. pompa ini juga beroperasi pada tegangan permukaan sebesar 462.54 volt dan daya listrik (kva) sebesar 40.55, yang lebih efisien dibanding konfigurasi sebelumnya.kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem esp ind-1300 tidak mampu bekerja dengan efisiensi optimal di sumur pgs-08. penggantian ke pompa tipe ind-750 memberikan dampak positif terhadap efisiensi energi, kestabilan tekanan, dan peningkatan produksi fluida. hasil ini membuktikan bahwa optimasi melalui pemilihan tipe pompa yang sesuai dengan karakteristik reservoir sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas produksi sumur. strategi ini dapat menjadi acuan bagi pengelolaan sumur lain dengan tantangan teknis serupa.kata kunci: electrical submersible pump (esp), sumur pgs-08, evaluasi kinerja, optimasi produksi, total dynamic head (tdh)
O Oil production from well pgs-08 in the tw field encountered technical issues due to the suboptimal performance of the electrical submersible pump (esp) system. the main problem identified was the mismatch between the capacity of the ind-1300 pump and the actual well conditions, particularly regarding intake pressure, fluid flow rate, and high energy consumption. this mismatch caused the system to operate outside the optimal efficiency zone and potentially accelerated pump wear while reducing overall production effectiveness.this study aims to evaluate the initial performance of the ind-1300 esp installed in well pgs-08 and formulate a production optimization strategy through replacement with an ind-750 pump unit. the main focus of this study is to find a technically appropriate solution that aligns the pump capacity with the well’s actual characteristics, enabling the system to operate more efficiently without increasing operational loads or energy requirements. a quantitative-descriptive approach was applied in the form of a case study, analyzing bottom-hole pressure, fluid flow rate, pump configuration, and other system parameters based on actual production data and manufacturer specifications. the entire analysis process was carried out through technical spreadsheet simulations to provide a comprehensive overview of system performance before and after optimization.the analysis results showed that under initial conditions, the ind-1300 esp produced a flow rate of 637.1 bfpd, with a bottom-hole pressure (pwf) of 245.9 psi and a total dynamic head (tdh) of 1697 ft. at that time, the system required 119 total stages, with power consumption of 0.3 hp per stage and a head per stage of 14.25 ft. these values indicated that the system was not operating optimally and had a significant gap from ideal performance. after replacement with the ind-750 pump, there was a significant improvement in system performance. the flow rate increased to 753.3 bfpd, bottom-hole pressure decreased to 159.9 psi (meeting the intake pressure target), and tdh rose to 1903 ft, indicating that the pump was able to lift fluids more effectively. additionally, the new configuration only required 80 total stages, with lower power consumption of 0.23 hp per stage and a head per stage of 24 ft. the pump also operated at a surface voltage of 462.54 volts and an electrical power of 40.55 kva, showing greater efficiency compared to the previous setup.the conclusion of this study is that the ind-1300 esp system was unable to operate efficiently in well pgs-08. replacing it with the ind-750 pump had a positive impact on energy efficiency, pressure stability, and fluid production. these results demonstrate that optimization through the selection of pump types suited to the reservoir characteristics is crucial for improving the sustainability and effectiveness of well production. this strategy may serve as a reference for managing other wells with similar technical challenges.keywords: electrical submersible pump (esp), pgs-08 well, performance evaluation, production optimization, total dynamic head (tdh)