Evaluasi dan optimasi kinerja electrical submersible pump pada sumur rn-36 lapangan tw
Penerbit : FTKE - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Djunaedi Agus Wibowo
Pembimbing 2 : Ghanima Yasmaniar
Kata Kunci : Optimization, ESP Pump, Well RN-36, IPR Curve, Best efficiency point.
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_SK_STP_071002100074_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2026_SK_STP_071002100074_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_SK_STP_071002100074_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_SK_STP_071002100074_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_SK_STP_071002100074_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | 2026_SK_STP_071002100074_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_SK_STP_071002100074_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_SK_STP_071002100074_Bab-1.pdf | ||
| 9. | 2026_SK_STP_071002100074_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_SK_STP_071002100074_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_SK_STP_071002100074_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_SK_STP_071002100074_Bab-5.pdf | ||
| 13. | 2026_SK_STP_071002100074_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 14. | 2026_SK_STP_071002100074_Lampiran.pdf |
|
P Pada industri perminyakan, keberhasilan produksi sangat dipengaruhi olehefisiensi sistem angkat buatan, khususnya electrical submersible pump (esp).namun, tidak semua sistem esp langsung bekerja secara optimal tanpapenyesuaian yang tepat terhadap kondisi reservoir dan fluida di lapangan. salahsatu permasalahan yang kerap ditemukan adalah ketidaksesuaian antara kurvainflow performance relationship (ipr) dan kurva performa pompa, sehinggamenyebabkan operating point tidak berada pada zona efisien. hal ini terjadi pulapada sumur rn-36, di mana pada kondisi awal sistem esp belum mampu bekerjasecara optimal akibat tidak sinkronnya tekanan dasar sumur (pwf), laju alirproduksi, dan performa pompa ind-750 yang digunakan. penelitian ini bertujuanuntuk mengevaluasi kinerja awal sistem pompa esp pada sumur rn-36, sertamengoptimalkan sistem produksi tanpa mengganti unit pompa. tujuan lainnyaadalah untuk menganalisis ketidaksesuaian kurva ipr dan performa pompasebelum optimasi, serta menentukan kesesuaian konfigurasi akhir terhadap potensiformasi. penelitian ini juga mengukur keberhasilan matching antara operating pointdan best efficiency point (bep) sebagai indikator efisiensi sistem. metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif melalui analisis teknismenggunakan data produksi aktual, data reservoir, properti fluida, serta spesifikasipompa esp tipe ind-750. perhitungan mencakup kurva ipr composite (dengankondisi pr > pb), evaluasi total dynamic head, beban motor, tekanan intake, frictionloss, serta pemodelan performa pompa menggunakan kurva pabrikan. data diolahmenggunakan perangkat spreadsheet yang dirancang khusus untuk simulasi alirandan matching performa pompa. evaluasi dilakukan pada dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah optimasi. hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebelum optimasi,titik kerja sistem berada pada laju alir sebesar 542,8 bfpd dengan total head 930ft dan efisiensi pompa sebesar 57%, yang masih jauh dari bep. setelah dilakukanpenyesuaian terhadap tekanan drawdown, analisis ulang terhadap kurva ipr danpemodelan ulang sistem, operating point berhasil ditingkatkan menjadi 632 bfpddengan total head 1435 ft dan efisiensi 59%. titik kerja ini berada tepat di dalamzona operating range dan sangat dekat dengan bep. penyesuaian dilakukan tanpamengganti unit pompa, tetapi dengan pengaturan ulang terhadap panjang kabel,tekanan intake, serta jumlah stage dan kecepatan motor. selain itu, konsumsi dayamotor juga mengalami penurunan menjadi 0,23 hp, yang berada jauh di bawahkapasitas maksimum motor, menandakan sistem bekerja lebih stabil dan efisien.kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem esp pada sumur rn-36 dapatdioptimalkan tanpa perlu mengganti pompa. melalui penyesuaian parameter teknisyang tepat, performa pompa ind-750 berhasil diselaraskan dengan potensi inflowformasi. perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah optimasi menunjukkanpeningkatan efisiensi sistem secara signifikan, baik dari sisi produksi, konsumsidaya, maupun kesesuaian operating point. hal ini membuktikan bahwa optimasiberbasis rekayasa sistem dan data aktual lapangan dapat menjadi solusi teknis yangefektif dan ekonomis dalam meningkatkan produktivitas sumur minyak.
I In the oil industry, production success is greatly influenced bythe efficiency of artificial lift systems, particularly electricalsubmersible pumps (esps). however, not all esp systems operateoptimally without proper adjustments to reservoir and fluid conditionsin the field. one frequently encountered problem is a mismatch betweenthe inflow performance relationship (ipr) curve and the pumpperformance curve, resulting in the operating point not being within theefficient zone. this also occurred in the rn-36 well, where the espsystem initially failed to perform optimally due to a mismatch betweenbottomwell pressure (pwf), production flow rate, and the performanceof the ind-750 pump used. this study aimed to evaluate the initialperformance of the esp pump system in the rn-36 well and optimizethe production system without replacing the pump unit. anotherobjective was to analyze the mismatch between the ipr curve and pumpperformance prior to optimization and determine the suitability of thefinal configuration for the formation\\\'s potential. this study alsomeasured the success of the matching between the operating point andthe best efficiency point (bep) as an indicator of system efficiency.themethod used in this study was a quantitative approach throughtechnical analysis using actual production data, reservoir data, fluidproperties, and the specifications of the ind-750 esp pump.calculations included a composite ipr curve (with pr > pb),evaluation of total dynamic head, motor load, intake pressure, frictionloss, and pump performance modeling using the manufacturer\\\'s curve.data was processed using a spreadsheet program specifically designedfor flow simulation and pump performance matching. the evaluationwas conducted in two stages: before and after optimization. the results showed that before optimization, the system operating point was at aflow rate of 542.8 bfpd with a total head of 930 ft and a pumpefficiency of 57%, which was still far from bep. after adjusting thedrawdown pressure, reanalyzing the ipr curve, and remodeling thesystem, the operating point was successfully increased to 632 bfpdwith a total head of 1435 ft and an efficiency of 59%. this operatingpoint fell within the operating range and very close to bep. theadjustments were made without replacing the pump unit, but byadjusting the cable length, intake pressure, number of stages, andmotor speed. furthermore, motor power consumption decreased to0.23 hp, well below the motor\\\'s maximum capacity, indicating a morestable and efficient system. the conclusion of this study is that the espsystem in the rn-36 well can be optimized without replacing the pump.through precise adjustment of technical parameters, the performanceof the ind-750 pump was successfully aligned with the formationinflow potential. a comparison between pre- and post-optimizationconditions shows a significant increase in system efficiency, both interms of production, power consumption, and operating pointsuitability. this demonstrates that optimization based on systemsengineering and actual field data can be an effective and economicaltechnical solution for increasing oil well productivity.