DETAIL KOLEKSI

Evaluasi dan optimasi electric submersible pump pada sumur mr20,mr21,dan mr22 di lapangan x


Oleh : Muaiqib Ramadhan

Info Katalog

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Muhammad Taufiq Fathaddin

Pembimbing 2 : Puri Wijayanti

Subyek : Oil wells--Artificial lift;Pumping machinery, Electric

Kata Kunci : Electric Submersible Pump, Artificial Lift, Inflow Performance Relationship, Pump Evaluati

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_STP_071002000026_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2026_SK_STP_071002000026_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_STP_071002000026_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_STP_071002000026_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_STP_071002000026_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_STP_071002000026_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_STP_071002000026_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_STP_071002000026_Bab-1.pdf 3
9. 2026_SK_STP_071002000026_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_STP_071002000026_Bab-3.pdf 5
11. 2026_SK_STP_071002000026_Bab-4.pdf 35
12. 2026_SK_STP_071002000026_Bab-5.pdf 1
13. 2026_SK_STP_071002000026_Daftar-Pustaka.pdf 2
14. 2026_SK_STP_071002000026_Lampiran.pdf

S Seiring berjalannya waktu, tekanan reservoir pada sumur produksi minyak akan mengalami penurunan sehingga kemampuan alir alami (natural flow) tidak lagi mampu mengangkat fluida ke permukaan secara optimal. untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan metode pengangkatan buatan (artificial lift), salah satunya menggunakan electric submersible pump (esp). penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan melakukan optimasi sistem esp pada sumur mr20, mr21, dan mr22 di lapangan x yang memiliki karakteristik water cut tinggi.metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan perhitungan inflow performance relationship (ipr) menggunakan metode composite, yang sesuai untuk sumur dengan produksi air yang dominan. evaluasi kinerja esp dilakukan dengan membandingkan laju alir aktual terhadap laju alir teoritis untuk memperoleh nilai efisiensi volumetrik pompa. selanjutnya, optimasi dilakukan dengan penyesuaian parameter operasi pompa, seperti laju alir target, jumlah stage, dan kebutuhan daya, tanpa mengganti pompa apabila efisiensi volumetrik masih memenuhi batas kelayakan.hasil analisis menunjukkan bahwa laju alir optimum masing-masing sumur adalah sebesar 791,26 bfpd untuk sumur mr20, 833,23 bfpd untuk sumur mr21, dan 560,80 bfpd untuk sumur mr22. evaluasi kinerja pompa terpasang menunjukkan bahwa nilai efisiensi volumetrik pada ketiga sumur berada di atas 75%, sehingga pompa masih layak digunakan. optimasi dilakukan dengan penyesuaian desain operasi esp untuk mencapai laju alir optimum tanpa penggantian pompa. penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi dan optimasi sistem esp pada sumur dengan water cut tinggi.

O Over time, reservoir pressure in oil production wells decreases, resulting in the inability of natural flow to lift fluids to the surface optimally. to overcome this condition, artificial lift methods are required, one of which is the electric submersible pump (esp). this study aims to evaluate the performance and optimize the esp system in wells mr20, mr21, and mr22 at x field, which are characterized by high water cut production.this research applies a quantitative analysis method using the composite inflow performance relationship (ipr), which is suitable for wells with significant water production. esp performance evaluation is conducted by comparing actual production rates with theoretical pump capacities to determine volumetric efficiency. optimization is then performed by adjusting operational parameters such as target flow rate, number of stages, and power requirements, without replacing the pump when the volumetric efficiency remains within acceptable limits.the results show that the optimum production rates are 791.26 bfpd for well mr20, 833.23 bfpd for well mr21, and 560.80 bfpd for well mr22. the evaluation indicates that the installed esps in all three wells have volumetric efficiencies above 75%, confirming that the pumps are still suitable for operation. optimization is achieved through operational design adjustments to reach optimum flow rates without pump replacement. this study is expected to serve as a reference for evaluating and optimizing esp systems in high water cut wells.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?