DETAIL KOLEKSI

Evaluasi kinerja alat borehole conditioning reamer terhadap pencapaian sudut pemboran berarah lintasan tipe j dan s pada lapangan minyak x dan y


Oleh : Bagus Prasetia Halim

Info Katalog

Subyek : Petroleum;Oil well drilling

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Rini Setiati

Pembimbing 2 : Suryo Prakoso

Kata Kunci : Borehole conditioning reamer, Pull Out of Hole, Running In Casing, Well Profile J type, Well Profile

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_TS_MTP_171012210008_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2025_TS_MTP_171012210008_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_TS_MTP_171012210008_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_TS_MTP_171012210008_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_TS_MTP_171012210008_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_TS_MTP_171012210008_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_TS_MTP_171012210008_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_TS_MTP_171012210008_Bab-1.pdf 4
9. 2025_TS_MTP_171012210008_Bab-2.pdf
10. 2025_TS_MTP_171012210008_Bab-3.pdf 10
11. 2025_TS_MTP_171012210008_Bab-4.pdf 19
12. 2025_TS_MTP_171012210008_Bab-5.pdf 2
13. 2025_TS_MTP_171012210008_Daftar-Pustaka.pdf 3
14. 2025_TS_MTP_171012210008_Lampiran.pdf 2

K Kemajuan teknologi dalam teknik pemboran dan desain alat-alat bor seperti mata bor, alat survey MWD, Mud Motor (Positive Motor Displacement), dan Rotary Steerable System (RSS) telah secara signifikan untuk meningkatkan operasi pemboran menjadi lebih efektif serta efisien dan memungkinkan penyelesaian lubang dalam waktu yang lebih singkat. Namun, kondisi lubang sumur pada pemboran berarah sering kali memerlukan tambahan waktu untuk mengkondisikan keadaan lubang serta meningkatkan kualitas lubang, sehingga memudahkan proses cabut, trip dan pemasangan casing.Alat penghalus lubang yang mempunyai metode putaran eksentrik dan bergerak pada dua arah diperkenalkan secara komersil untuk membantu permasalahan yang berhubungan dengan kondisi sumur, khususnya kualitas dinding lubang pemboran. Karena pemboran dengan menggunakan Mud Motor atau Rotary Steerable System bisa menyebabkan microdogleg yang tidak diharapkan, kemudian bisa menghambat proses cabut rangkaian, trip ataupun pemasangan casing. Alat ini bisa membantu untuk meratakan dan memuluskan dinding lubang, sehingga proses cabut rangkaian dan pemasangan casing menjadi lebih baik, lebih singkat dan sesuai target kedalaman. Sebelum pemboran dimulai, simulasi peletakan alat harus dilakukan agar alat tersebut bisa bekerja secara efektif untuk memuluskan dan membesarkan lubang. Perangkat lunak yang telah paten dipakai untuk mensimulasikan penempatan alat borehole conditioning reamer tersebut, memastikan bahwa alat tersebut bisa dengan optimal menghasilkan tekanan lentur dan gaya kontak selama operasi pemboran untuk menghasilkan kualitas lubang yang mulus, aman dan minim masalah.Evaluasi dilakukan pada sumur yang mempunyai lintasan J maupun S menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada hambatan pada pencapaian sudut pada pemboran berarah pada sumur-sumur di lapangan X, sebagai tambahan, diameter lubang meningkat serta memberikan cukup ruang bagi rangkaian bor untuk bergerak tanpa mengganggu stabilitas lubang. Selain itu, wiper trip tidak harus dilakukan demi penghematan waktu selama lubang dalam kondisi yang diyakini baik. Dampak positif berikutnya adalah casing shoe yang bisa diletakkan pada kedalaman yang telah ditargetkan atau ditentukan, menghilangkan kebutuhan untuk dilakukannya pengkondisian lubang yang akan menambah waktu operasi. Penambahan waktu operasi yang kurang efektif akan berdampak pada penambahan biaya operasional. Lebih dari 15 sumur telah dilakukan, kinerja yang dihasilkan menunjukkan adanya peningkatan dalam penghematan waktu, mengurangi resiko kemungkinan terjadinya pipa terjebak, penarikan berlebih dan lubang yang sempit.Alat reamer bekerja dengan bergerak dua arah secara eksentrik, dengan adanya alat ini, maka kondisi lubang bisa dioptimasi sehingga lebih mulus, waktu yang tidak produktif bisa dikurangi sehingga berdampak positif pada pengurangan biaya konstruksi sumur.

A Advancements in drilling technology and the design of tools like drill bits, MWD survey instruments, Mud Motors (Positive Motor Displacement), and Rotary Steerable Systems (RSS) have significantly increased penetration rates and allowed for faster completion of wellbores. However, wellbore conditions often require additional time to improve the quality of the borehole, making the tripping and casing installation processes easier.A tool with a unique eccentric rotation method that moves in two directions has been commercially introduced to address issues related to well conditions, particularly the quality of the borehole walls. Drilling with Mud Motors or Rotary Steerable Systems can cause unexpected micro doglegs, which can hinder the tripping process and casing installation. This tool helps smooth and level the borehole walls, making tripping and casing installation quicker and more efficient, achieving the target depth more reliably. Before drilling begins, a simulation of the tool placement must be conducted to ensure its effectiveness in smoothing and enlarging the borehole. Patented software is used to simulate the placement of the borehole conditioning reamer, ensuring it optimally generates bending pressure and contact force during drilling operations, resulting in smooth, safe, and problem-free borehole quality.Evaluations of wells with J and S trajectories in field X have shown minimal to no hindrances in achieving the desired angles in directional drilling. Additionally, the borehole diameter increased, providing enough space for the drill string to move without compromising hole stability. Wiper trips are not necessary, saving time when the borehole is in good condition. Another positive impact is the ability to place the casing shoe at the target depth without needing additional hole conditioning, which would otherwise extend operational time and increase costs. Over 15 wells have been completed, demonstrating significant time savings, reduced risks of stuck pipes, excessive pull, and narrow holes.The reamer tool operates with an eccentric bidirectional movement, optimizing borehole conditions to make them smoother. This reduces non-productive time, which positively impacts well construction costs by lowering expenses.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?